外壳超重的 “深度分析”。老周用螺旋测微仪测量箱体钢板厚度:1设计厚度 1.5 毫米,实测 1.57 毫米(误差 0.07 毫米,属加工偏差);2材质确认:原本计划用 5052 铝合金钢板(密度 2.7g/cm3),但仓库缺货,临时换了 Q235 普通钢板(密度 7.85g/cm3)—— 同等厚度下,Q235 钢板的重量是铝合金的 2.9 倍;3加强筋:2 条长 37cm、宽 1.9cm、厚 1.5 毫米的 Q235 钢板,重量 0.190kg,是为了弥补 Q235 钢板强度不足临时添加的。“问题全在箱体上:材质用错了,厚度超了,还多了加强筋。” 老周把测微仪放在工作台上,“普通钢板密度大,为了强度又加了加强筋,重量自然就超了。”
超重影响的 “评估与反思”。团队围着超重的箱体讨论影响:1便携性:外交人员携带 3.7kg 设备,连续行走分钟不会明显疲劳;若 4.1kg,疲劳时间会缩短到分钟,纽约会议期间要频繁往返会场和驻地,肯定吃不消;2强度冗余:Q235 钢板 + 加强筋的强度远超需求,抗撬测试显示 20kg 压力下变形量仅 0.07 毫米,完全没必要;3后续调整:若不减重,批量生产后所有设备都会超重,外交部肯定不会验收。老周有些自责:“是我考虑不周,当时只想着赶紧装出来,没注意材质换了,还加了加强筋,忘了算重量。” 小张安慰:“现在找到原因就好,重点是怎么改,既能减重,又不丢强度。”
四、减重方案论证:1.2 毫米合金钢板的 “强度与重量平衡”(1971 年 7 月日时 -时分)
14 时,团队在车间的会议桌前讨论减重方案。老周提出 “换材质 + 去加强筋” 的核心思路,小张担心 “薄钢板强度不够”,小王则测算减重效果 —— 围绕 “能不能减、减多少、减了会不会影响安全”,团队展开博弈,最终通过数据和测试确定方案,人物心理从 “减重无头绪的焦虑” 转为 “方案可行的踏实”。
减重方案的 “核心思路”。老周先在纸上画箱体结构:“第一,去掉底座的 2 条加强筋,能减 0.190kg;第二,把 1.5 毫米 Q235 钢板换成 1.2 毫米 5052 铝合金钢板 —— 铝合金密度小,强度还比 Q235 高,薄一点也没事;第三,螺丝从颗减到颗,能减 0.014kg。” 小王立即测算:“原箱体外壳(Q235)1.370kg,换成 1.2 毫米铝合金后,重量怎么算?” 老周拿过计算器:“外壳体积(仅钢板)是 (37×19 + 37×7×2 + 19×7×2)×0.12≈1487×0.12=178.44cm3,铝合金密度 2.7g/cm3,重量≈178.44×2.7≈0.482kg,加上镂空和边角料,预计 0.870kg,比原外壳轻 0.5kg。” 小张皱着眉:“0.87kg 的外壳会不会太轻?美方要是用撬棍撬,会不会一下就破了?”
强度测试的 “可行性验证”。为打消顾虑,老周立即联系车间的材料测试区,取来 1.2 毫米 5052 铝合金钢板样品,做三项关键测试:1抗撬测试:用英寸撬棍施加 20kg 压力(美方暴力拆解常用力度),钢板变形量 0.37 毫米(≤0.7 毫米,达标),无破裂;2抗跌落测试:从 1.9 米高度跌落次(模拟运输颠簸),样品无明显变形,边角仅轻微凹陷(可修复);3抗冲击测试:用 0.37kg 铁锤敲击,凹陷深度 0.07 毫米(≤0.1 毫米,达标),且能回弹恢复。“你看,铝合金钢板强度够!” 老周拿着测试报告,“它的抗拉强度 230mPa,比 Q235 的 215mPa 还高,薄 0.3 毫米也没事,去掉加强筋也能扛住撬。” 小张接过样品,用手掰了掰:“确实挺结实,比我想的好。”
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减重效果的 “最终确认”。团队重新测算整机重量:1机械锁 1.203kg、自毁装置 0.370kg、加密模块 0.972kg(均不变);2