老周的 “决策与平衡”。老周对比两种方案:1安全性:修正方案仅恢复组合唯一性,锁死方案新增主动防护,后者更优;2效率:修正方案小时,锁死方案需制作错位齿与记忆弹簧(约小时),但可连夜加班,不延误模拟;3稳定性:修正方案依赖加工精度,锁死方案为 “加法设计”,不改动原有齿轮结构,稳定性更高。“密码箱的防破解不能‘刚好达标’,要‘远超预期’—— 老郑的方案既补了漏洞,又升了级,就这么定。” 老周拍板,同时安排分工:1老郑连夜画错位齿与记忆弹簧的加工图纸;2小王联系上海精密仪器厂,加急制作零件(要求 5 月日 6 时前送达);3老周编写锁死机制的操作规范,明确解锁流程与密钥管理。小王点头:“老郑师傅的方案确实更周全,我之前只想着赶紧修复,没考虑长期安全。” 博弈结束,团队立即投入零件加工与方案落地,实验室的灯光彻夜未亮。
四、人工破解模拟:19 人小时的 “达标验证”(1971 年 5 月日 8 时 - 5 月日 7 时)
5 月日 8 时,错位齿与锁死机制安装完成,组合测试确认组重复组合消除(累计有效组合 种),随后启动人工破解模拟 —— 安排名技术人员(模拟美方破解团队),使用美方常用的种工具(撬棍、扭力扳手、组合尝试仪),在无任何密码信息的情况下暴力破解,记录平均耗时。模拟持续小时,最终平均破解耗时小时,达标小时要求,团队心理从 “模拟前的紧张” 转为 “验证成功的踏实”,组合逻辑与防破解机制的有效性得到实战验证。
模拟场景的 “实战还原”。团队按纽约外交场景还原破解环境:1设备:使用加装优化后组合逻辑的密码箱样机,外观与实际交付版本一致(深灰色哑光漆,无标识);2工具:提供美方 1970 年常用的破解工具(19 英寸撬棍、37 吨液压剪、机械组合尝试仪),禁止使用电子破解设备(模拟美方无法获取密码箱电子信号的场景);3规则:19 名技术人员分 3 组(每组 6-7 人),轮班破解,记录每组从开始尝试到成功解锁的时间,允许触发锁死机制(解锁后可继续尝试),但禁止破坏箱体(模拟美方希望获取完整密钥的需求)。老周对技术人员说:“你们要像美方一样,从 0 开始尝试,不要手下留情 —— 只有测出真实耗时,才能确保密码箱在纽约安全。” 技术人员小李(曾参与军用密码破解测试)点头:“放心,我们会按最极端的暴力方式来,绝不放水。”
破解过程的 “关键节点”。模拟持续小时,出现多个关键节点:10-19 小时:3 组技术人员均采用 “按档位顺序尝试”,第 1 组触发 2 次锁死(每次解锁耗时分钟),累计尝试 1900 组组合,未成功;220-37 小时:第 2 组改变策略,通过 “观察齿轮咬合痕迹” 排除无效组合,尝试效率提升 37%,但在第 3420 组时触发第 3 次锁死,解锁后因记忆弹簧疲劳,齿轮调节阻力增大,尝试速度放缓;338-55 小时:第 1 组发现 “错位齿导致的非对称咬合”,意识到重复组合已消除,调整为 “随机尝试 + 锁死规避”,但仍需逐组验证,累计尝试 3700 组;456-73 小时:第 3 组在尝试第 组时,成功触发正确组合,解锁密码箱,此时其他人仍在尝试,最终人全部解锁的平均耗时小时,其中最快小时,最慢小时,均≥72 小时。小王记录数据时兴奋地说:“73 小时,刚好达标!锁死机制平均每次能拖延分钟,累计为破解增加了 1.9 小时,太关键了。”
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破解反馈与 “机制优化”。模拟结束后,19 名技术人员反馈防破解机制的有效性:1错位齿:90% 的技术人员认为 “非对称咬合增加了尝试难度,无法通过咬合痕迹判断有效组合”;2锁死机制:所有技术人员均表示 “锁死导致节奏被打乱,每次解锁都要重新规划尝试顺序,耗时增加明显”;3组合多样性: 种组合远超预期,“按每分钟尝试组算,不触发锁死也要 ÷(19×60)≈44 小时,加上锁死延误,72 小时根本不够”(技术人员小李反馈)。老周整理反馈:“锁死机制的效果比预期好,但可以优化解锁时间 —— 现在需要分钟,太长,后续调整为 7 分钟,既保留拖延效果,又避免外交人员误触发后延误使用。”