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部署方案还包含 “供电与同步设计”:每台便携式干扰机配备 2 块备用锂电池(可快速更换,续航延长至小时),并在点位附近挖掘临时供电沟,铺设防水电缆(连接至核心区域配电房,备用供电);同步方面,设备接入数字化时序控制系统,与固定干扰机共享 “开机 - 关机” 指令,确保边缘与核心区域干扰信号同步(误差≤0.1 秒),避免因时序偏差导致盲区暴露。
现场部署阶段,团队组织人小组,分 3 组携带设备前往点位:1 号点位因坡度较陡,采用小型卷扬机吊运设备,2 小时完成部署;2 号点位需清理顶部杂草,1.5 小时完成部署;3 号点位为开阔地,仅 1 小时完成部署。部署后测试显示:边缘区域干扰强度从整改前的 70dBμV/m 提升至 85dBμV/m,卫星图像分辨率从 2.8 米降至 3.3 米,完全达标;但在雨天测试中,1 号点位电缆沟出现积水,导致设备短暂断电 —— 团队后续在电缆沟内加装排水涵管,解决积水问题。
1977 年中期,团队针对 “便携式干扰机野外稳定性” 展开专项整改,解决部署测试中暴露的 “续航不足、环境适应性差” 问题。负责设备优化的孙技术员,从电源、散热、防护三方面入手,提升设备在复杂环境下的可靠性。
电源优化方面,将原锂电池(24V/100Ah)升级为磷酸铁锂电池(24V/150Ah),容量提升 50%,续航延长至小时;同时,增加 “太阳能充电板”(功率 100w),晴天可边工作边充电,续航进一步延长至小时以上,满足全天小时不间断干扰需求。孙技术员测试显示:在夏季晴天(光照强度 800w/㎡),太阳能板每小时可充电 10Ah,设备连续工作小时无断电。
散热改进方面,针对夏季高温(40c)下设备主机温度超 65c的问题,在主机侧面增加 3 个铝制散热片(面积 0.5㎡),并加装 1 个静音风扇(转速 2000 转 / 分钟),形成 “被动散热 + 主动排风” 的散热系统;测试显示,40c环境下,主机温度稳定在 55c,低于 65c的安全阈值,未再出现因过热导致的功率下降。
防护升级方面,设备外壳防护等级从 IP54 提升至 IP65,可抵御暴雨、沙尘侵袭:主机与电源外壳采用密封胶条密封,接口处加装防水防尘盖;天线连接处采用镀金触点,减少沙尘导致的接触不良。在沙尘环境(沙尘浓度 10g/m3)测试中,设备连续工作小时,信号稳定性误差≤2%,远优于整改前的 8%;暴雨测试(降雨量 50mm/h)中,设备无进水故障,完全满足野外部署需求。
1977 年底,团队将整改重点转向 “热发生器功率输出曲线适配”—— 在边缘区域干扰补盲达标后,效果评估显示:冬季低温环境下,边缘区域热伪装错误率仍达 72%(核心区域 78%),未达设计目标。负责热信号优化的郑技术员,通过红外热像图对比发现:假目标热发生器的功率输出曲线与真实反应堆差异显着,主要体现在 “启动阶段升温过快、满负荷阶段温度波动过小”。
郑技术员团队首先采集真实反应堆的 “全周期功率输出曲线”:通过退役反应堆的历史运行数据,记录从启动到满负荷(12 小时)、再到停机(8 小时)的温度变化规律 —— 启动阶段(0-4 小时):温度从室温(25c)缓慢升至 280c,每小时平均升温 63.75c;满负荷阶段(4-16 小时):温度稳定在 280-290c,波动幅度 ±5c;停机阶段(16-24 小时):温度从 280c缓慢降至 50c,每小时平均降温 28.75c。
对比假目标热发生器的现有曲线:启动阶段(0-2 小时)即升温至 280c,每小时升温 127.5c,是真实曲线的 2 倍;满负荷阶段温度波动仅 ±2c,远小于真实曲线的 ±5c;这种 “快升稳恒” 的曲线特征,在冬季低温背景下(环境温度 - 10c),与真实反应堆的 “缓升波动” 特征差异更明显,易被红外侦察识别。
团队提出 “动态功率调节” 整改方案:在热发生器的控温模块中加入 “真实曲线模拟算法”,通过 PId 控制器实时调整加热功率 —— 启动阶段降低初始功率(从 2000w 降至 1000w),延长升温时间至 4 小时;满负荷阶段加入 “随机波动因子”,使温度在 280-290c间随机波动 ±5c;停机阶段逐步降低功率(从 1000w 降至 200w),延长降温时间至 8 小时。初步实验室测试显示,优化后曲线与真实反应堆的相似度从 65% 提升至 85%。
1978