两部门联合开展 “标准验证”:在某核设施选取 3 类目标,按标准进行伪装与检测 —— 固定大型目标(反应堆)检测值 498w/m2(环境 495w/m2,误差 3w/m2,符合 ±0.5c);固定小型目标(干扰机)检测值 210w/m2(环境 208w/m2,误差 2w/m2,符合 ±1c);动态目标(车辆)检测值随环境变化,滞后时间 3 秒,符合要求。验证结果显示,标准可操作性强,伪装效果统一。
标准还附上 “异常处理指南”:如检测发现目标红外值超标,需先检查伪装材料是否破损,再调整红外调节层参数,若仍不达标,需更换材料。指南确保一线人员能快速排查问题,维持伪装效果。
1976 年,“电磁干扰 + 热伪装” 复合策略进入 “部门协同实战模拟” 阶段 —— 在某实际目标区域(非核设施,模拟敏感工业区域)部署台干扰机与热伪装设备,模拟敌方 “信号侦察 + 红外探测” 双重威胁,验证方案的协同效果与部门配合效率。王技术员担任模拟总指挥,国防科工委负责目标防护与敌方威胁模拟,电子工业部负责干扰机与伪装设备的技术保障。
模拟场景设定为 “敌方分两阶段侦察”:第一阶段(上午 9:00-10:00),敌方启动地面信号侦察设备(工作在 5-7GHz 频段),同时用红外探测器扫描目标区域;第二阶段(下午 14:00-15:00),敌方切换为跳频信号侦察(3-8GHz,每秒次跳频),并增强红外探测精度。
第一阶段应对:电子工业部张工程师团队启动干扰机,核心层功率调至 2dBm,外围层 1dBm,压制敌方信号;国防科工委刘工程师团队检查热伪装设备,确保目标红外值与环境一致。模拟结果显示,敌方信号压制率 96%,红外识别率 4%,无目标暴露。
第二阶段应对:干扰机跳频跟踪模块启动,实时匹配敌方跳频信号,跟踪成功率 98%;热伪装设备因下午环境温度升高(从 25c升至 30c),自动调整红外辐射值,保持与环境一致。期间,1 台干扰机突然功率下降,电子工业部技术人员 5 分钟内到场维修,恢复正常;1 处热伪装材料破损,国防科工委人员分钟内更换,未影响伪装效果。
模拟结束后,两部门联合出具评估报告:复合策略的干扰效果达标(平均压制率 95%),伪装效果良好(平均识别率 5%),部门协同响应及时(故障处理平均时间 7 分钟);同时提出改进建议,如增加干扰机的备用电源、优化伪装材料的快速更换结构。
1977 年,基于实战模拟反馈,两部门启动 “复合策略优化升级”—— 重点解决模拟中发现的 “干扰机故障应急” 与 “伪装材料耐用性” 问题,提升方案的稳定性与适应性。张工程师团队针对干扰机故障,开发 “备用干扰机自动切换系统”:在每 3 台干扰机中配置 1 台备用机,当主用机功率下降或故障时,备用机在秒内自动启动,接管干扰任务,避免覆盖中断。
刘工程师团队则优化热伪装材料:在材料外层增加 “耐磨涂层”,提升抗刮擦能力;采用 “模块化设计”,将大面积伪装材料拆分为 1×1 米的模块,破损时仅需更换对应模块,更换时间从分钟缩短至 3 分钟;同时,在材料内部加入 “湿度传感器”,当环境湿度超过 80% 时,自动启动防潮功能,避免红外调节层受潮失效。
国防科工委的李干事团队则优化 “部门协同流程”:建立 “每日联合巡检” 制度,电子工业部与国防科工委各派 1 名技术人员,每日共同检查干扰机功率、伪装材料状态,发现问题当场协调解决;建立 “应急通信专线”,两部门应急人员可直接通话,无需转接,缩短故障上报与处理时间。
优化后的方案在二次实战模拟中表现优异:故意让 2 台干扰机故障,备用机秒内切换,覆盖无中断;模拟暴雨天气(湿度 90%),伪装材料防潮功能启动,红外辐射值保持稳定;部门协同巡检发现 2 处伪装材料微小破损,当场更换,未影响后续侦察应对。评估显示,方案的故障应对能力提升 80%,材料耐用性提升 50%。
这次优化,让 “电磁干扰 + 热伪装” 复合策略从 “达标” 走向 “优质”,解决了实战中的关键痛点,为方案的大规模推广奠定基础,同时进一步完善了部门协同的细节,形成 “研发 - 测试 - 优化 - 再测试” 的良性循环。
1980 年代后,“电磁干扰 + 热伪装” 复合策略随技术发展持续演进,电子工业部研发出更小型化、高功率的干扰机(体积缩