二、最终检查与齿轮间隙问题发现(1971 年月 5 日 7 时 - 9 时)
7 时,最终机械部分拆解检查启动 —— 陈恒团队按 “从外到内、先易后难” 的顺序拆解密码箱,重点检查机械传动核心的 6 组齿轮,小王同步记录每组齿轮的间隙与转动阻力,核心目标是 “找出可能影响临行交付的隐患”。检查过程中,团队经历 “拆解→测量→问题分析”,人物心理从 “期待无问题” 转为 “发现偏差的紧张”,最终锁定第 2 组齿轮的 0.01 毫米间隙偏差,为后续微调明确目标。
机械部分的 “精细拆解”。陈恒用微型螺丝刀(扭矩 0.7N?m)逐一拆卸密码箱的机械舱盖板,避免用力过大导致箱体变形:1外壳拆卸:拆除 8 颗钛合金螺丝(每颗 0.007kg),用塑料撬片分离箱体外壳与机械舱,避免金属撬片划伤表面;2齿轮舱暴露:移除机械舱内的防尘罩(厚度 0.37mm),6 组黄铜齿轮(模数 1.0,齿数 19)清晰可见,齿轮表面的镀铬层无划痕;3部件保护:将拆解下的螺丝、防尘罩按位置摆放(用划线笔在绒布上标注),避免丢失或装错,小王全程拍照记录,确保后续组装还原。“拆解不能急,比如防尘罩的卡扣很脆,用力掰就断,纽约那边没备用件。” 陈恒一边拆一边说,老李递过放大镜:“看看齿轮齿面有没有磨损,之前千次循环测试后没拆过。” 检查发现,齿轮齿面无明显磨损,仅第 2 组齿轮的啮合处有少量润滑脂残留。
齿轮间隙与阻力的 “精准测量”。小王用三坐标测量仪和扭矩扳手,对 6 组齿轮逐一测试:1第 1 组齿轮:间隙 0.06mm,转动阻力 7.1N(达标);2第 2 组齿轮:间隙 0.07mm,转动阻力 8.7N(超标准间隙 0.01mm,阻力接近 9N 上限);3第 3-6 组齿轮:间隙 0.,转动阻力 6.8-7.3N(均达标)。“问题就在第 2 组!” 小王兴奋地喊,陈恒立即用 0.06mm 和 0.07mm 塞尺复核:“0.06mm 塞尺插不进去,0.07mm 塞尺能插入但有阻力,确实是 0.07mm。” 老宋凑过来看数据:“为什么偏偏是第 2 组?之前千次循环测试时还达标。” 陈恒分析:“可能是千次循环后齿轮轻微热变形,加上运输过程中的轻微震动,导致啮合位置偏移,间隙变大了 —— 还好这次拆检查出来了。”
间隙超标的 “风险研判”。团队围绕 0.01 毫米偏差的影响展开讨论:1短期影响:当前 8.7N 的阻力虽未超 9N,但外交人员戴厚手套操作时,可能因阻力大导致密码输入缓慢,紧急情况下会延误;2长期影响:按齿轮寿命计算公式(间隙每超 0.01mm,寿命缩短 19%),0.07mm 的间隙会使齿轮寿命从 1900 次循环降至 1539 次,若联合国会议延长至 3 个月(270 次),虽能满足,但后续驻外使用会提前出现磨损;3运输影响:跨洋运输的颠簸可能使间隙进一步扩大至 0.08mm,阻力超 9N,直接达标。“必须调!就算多花半天时间,也得调到 0.06mm。” 陈恒拍板,老宋调整日程:“把静置观察时间从小时压缩到小时,确保月 6 日完成组装,不影响验收。”
三、微调工具的特性与使用逻辑(1971 年月 5 日 9 时 -时分)
9 时分,在确认问题后,团队重点研究 “如何用 0.01 毫米精度工具实现精准调整”—— 核心是 “吃透工具特性、制定操作规范”,手工微调齿轮齿厚不同于机械加工,0.005 毫米的调整量(相当于头发丝直径的 1/14)若操作不当,可能导致齿厚过薄,齿轮直接报废。这一环节,团队经历 “工具特性分析→操作规范制定→预演测试”,每一步都透着 “对工具的敬畏”,老李的心理从 “工具准备充分的自信” 转为 “手工操作失误的担忧”,确保微调工具用对、用好。
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0.01 毫米塞尺的 “特性与使用方法”。团队梳理塞尺的核心特性:1结构:由片不同厚度的钢片组成(0.01mm、0.02mm…0.19mm),每片钢片的平行度误差≤0.001mm,边缘无毛刺(避免划伤齿轮表面);2使用环境:需在 25±1c恒温下使用,温度每波动 1c,塞尺厚度会变化 0.0001mm(热胀冷缩系数 11.5×10^-6/c),因此调整时需实时监测环境温度;3测量技巧:插入齿轮啮合间隙时,需保持塞尺与齿轮轴线垂直,插入深度 19mm(齿轮宽度的 1/2),避