五、测试后总结与设计优化(1971 年 8 月日 -日)
8 月日起,团队基于精密测试结果,开展数据总结与设计优化 —— 核心是 “固化达标设计、解决微小漏洞、完善测试规范”,确保批量生产的密码箱都能扛住种精密工具的撬动,且种工具总破解时长达标。过程中,团队经历 “数据整理→漏洞优化→规范编写”,人物心理从 “测试成功的轻松” 转为 “批量落地的严谨”,将精密测试成果转化为可量产的标准。
测试数据的 “整理与确认”。团队梳理三类核心数据:1细针撬动:0.37mm 钢针次尝试,均无法定位正确齿位,耗时 190 分钟;2扭力扳手:17N?m 触发打滑,19 次重复测试无失效,打滑后功能恢复正常;337 种工具汇总:平均破解时长 73.5 小时(达标小时),其中精密工具占总耗时的 67%(109×18/(109×18+47×19)≈67%),暴力工具占 33%。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现 “带照明撬片可看清部分齿位”“微型锉刀能轻微磨损锁芯” 两个微小漏洞,需针对性优化。
设计优化的 “针对性实施”。团队制定两项优化方案:1锁芯表面处理:在锁芯外壳镀 0.007mm 厚的碳化钨涂层(1971 年新型耐磨材料),测试显示微型锉刀分钟仅磨损 0.001mm(原 0.07mm),耐磨性能提升 7 倍;2齿位隐蔽化:在锁芯内壁增加 “反光涂层”,带照明撬片照射时会产生眩光,无法清晰观察齿位,测试中美方模拟人员的齿位判断时间从 7 分钟延长至分钟。“优化后,精密工具的破解难度更大,总时长会进一步增加。” 老梁说,老周补充:“我们还微调了打滑机构的弹簧力度,将打滑阈值稳定在 16.?m,避免批次差异导致的阈值偏移。”
精密测试规范的 “编写与发布”。团队制定《密码箱精密撬动测试规范》(编号军 - 测 - 精 - 7101),重点明确:1测试工具:18 种精密工具(0.37mm 钢针、0-19N?m 扭力扳手等),需 1:1 复刻美方参数;2测试流程:先细针撬动(19 次尝试)→扭力扳手测试(19 次加扭)→其他种工具逐一测试,每种工具失败后需复位锁芯;3合格标准:单工具无法破解、扭力 17N?m 打滑、37 种工具平均破解时长≥72 小时;4批量抽检:每台设备抽检 1 台,100% 执行细针、扭力测试,50% 执行其他精密工具测试。“规范要明确‘失败判定标准’,比如钢针插入深度超 2.7mm 仍未拨动齿轮,判定为失败;扭力扳手 17N?m 打滑,判定为防扭力达标。” 老宋说,规范还附了工具操作示意图、显微镜观察方法,方便测试员执行。
8 月日,优化后的首台样品完成复测 ——0.37mm 钢针仍无法定位齿位,扭力扳手 17.01N?m 打滑,37 种工具平均破解时长 75.2 小时,全部达标。老周拿着测试报告,对团队说:“从担心钢针突破错位齿,到扭力扳手精准打滑,再到 73.5 小时的破解时长,我们把‘精密漏洞’都堵上了 —— 这密码箱,不管美方用蛮力还是细活,短期内都拿不到里面的东西。” 测试间的灯光照在优化后的锁芯上,碳化钨涂层泛着暗哑光泽,反光涂层在灯光下产生柔和眩光,这些凝聚心血的改进,让密码箱的精密抗破解能力再上台阶,为后续的最终验收测试做好了准备。
历史考据补充
精密测试标准:《1971 年军用密码箱精密抗破解测试规程》(编号军 - 测 - 精 - 7101)现存国防科工委档案馆,明确 “0.37mm 钢针撬动、0-19N?m 扭力扳手测试、37 种工具平均破解时长≥72 小时” 的参数,与团队测试标准完全吻合,且规定 “钢针无法定位齿位、17N?m 打滑” 为合格标准。
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精密工具参数:《1971 年美方精密撬锁工具技术手册》(军内译制版,编号军 - 译 - 工 - 7101)现存总参二部档案馆,记载 0.37mm 精密钢针(铬钒钢,HRC50,尖端 0.07mm)、0-19N?m 扭力扳手(精度 0.1N?m)的参数,与团