9 时,整机核心指标初检正式开始 —— 团队按 “机械防撬→自毁响应→低温工作” 的顺序测试,每项指标都严格对标外交部要求,小王记录数据,老周、小张分别负责机械、电子部件监测,核心是确认减重后的整机性能不打折扣。初检过程中,团队经历 “指标达标→数据复核→信心增强”,人物心理从 “初检前的紧张” 转为 “达标后的踏实”。
机械防撬的 “73 小时耐力测试”。老周将密码箱固定在防撬测试台,用英寸撬棍(美方常用型号)按 “每小时施加 20kg 压力,持续小时” 的标准测试:119 小时后:箱体变形量 0.37mm(≤0.7mm,达标),机械锁齿轮无错位,小王在记录表上画 “○”;237 小时后:撬棍接触点出现轻微划痕,但未穿透箱体,机械防撬机构仍正常(错转 3 次锁死功能有效);373 小时后:箱体最大变形量 0.67mm(接近上限但未超标),机械锁核心部件无损坏,防撬功能仍完整,小王按下计时器,“73 小时零秒,达标!” 老周松了口气,他最担心减重后的箱体扛不住长时间撬击,“1.2 毫米合金钢板比预想的结实,褶皱设计确实能增强抗变形能力。” 老宋补充:“之前老箱体小时后变形 0.6mm,新箱体只差 0.07mm,完全能接受。”
自毁装置的 “0.17 秒响应测试”。老李团队做次自毁触发测试,模拟不同场景:1缓慢加压(2kg / 分钟):20kg 压力时,胶囊 0.17 秒破裂,响应时间无波动;2快速加压(19kg / 分钟):紧急场景下,20kg 压力时响应时间 0.16 秒(更快,因压力上升快);3低温触发(-17c放置小时后):响应时间 0.18 秒(仅比常温慢 0.01 秒,达标)。每次触发后,小王用浓度仪检测氰化物浓度,均稳定在 0.37mg/m3(毁密有效浓度),且小时泄漏率 0.10%(≤0.19%)。“自毁响应比设计的 0.19 秒还快,低温下也没延迟,没问题。” 老李在测试报告上签字,小张补充:“自毁后机械锁同步锁死,就算美方继续撬,也拿不到里面的密件,安全逻辑闭环了。”
低温环境的 “-17c工作验证”。小王将整机放入 - 17c恒温箱,放置小时后取出,立即测试核心功能:1机械转动:齿轮转动阻力 4.3N?m(增加 16.2%≤19%),无卡顿,解锁时间秒(常温秒,差异在允许范围);2加密模块:密钥生成速率 192 字符 / 分钟,抗干扰率 97%(与常温一致),工作电流 97mA(无波动);3自毁装置:压力触发阈值 19kg,响应时间 0.18 秒,无结冰导致的触发延迟。连续测试小时,整机性能无任何衰减,小王记录:“-17c低温下,所有指标均达标,完全能应对纽约冬季环境。” 老周拍了拍箱体,“之前担心减重后箱体保温差,没想到合金钢板的隔热性比 Q235 钢板还好,模块温度没降到影响工作的程度。”
三、遗留问题的发现与溯源:密钥设置 9 步的 “冗余排查”(1971 年 7 月日时 -时分)
16 时,核心指标初检全部达标,团队立即开展 “外交人员操作模拟测试”—— 模拟纽约会议场景,小王扮演外交人员,按手册设置加密模块密钥,却发现需 9 步操作,远超步以内” 的目标。团队立即停止初检,启动问题溯源,最终锁定 “步骤冗余、验证重复” 的根源,人物心理从 “初检达标的轻松” 转为 “遗留问题的焦虑”,但也为整改明确了方向。
操作模拟中的 “问题暴露”。小王按《加密模块密钥设置手册》操作:1步骤 1:按下 “密钥设置” 键(开机);2步骤 2:输入设备编号(6 位数字);3步骤 3:按下 “确认” 键(验证设备编号);4步骤 4:输入初始密钥(8 位数字);5步骤 5:按下 “校验” 键(第一次验证密钥);6步骤 6:重新输入初始密钥(二次确认);7步骤 7:按下 “加密” 键(激活算法);8步骤 8:输入使用场景代码(3 位,如 “001” 代表会议通信);9步骤 9:按下 “完成” 键(保存设置)。全程耗时 1 分秒,小王放下手册:“步骤太多了,外交人员在紧急会议前设置,哪有这么多时间?而且步骤 5 和 6 都是验证密钥,有点重复。” 小张立即亲自操作一遍,确实需要 9 步,“之前模块集成时只测了加密性能,没测操作步骤,是我的疏忽。”
问题根源的 “逐层溯源”。团队拆解密钥设置流程,找出两处冗余:1重复验证:步骤 5(第一次校验密钥)和步骤 6(二次确认)均为验证密钥正确性,实际只需 1 次验证(外交场景中,外交人员操作失误率低,二次验证属于冗余);2场景代码冗余:步骤 8 的 “使用场景代码”(3 位)可与步骤 2 的 “设备编号” 合并(设备编号最后 3 位可直接代表场景,如