缓冲效果的 “模拟验证”。小王将装了橡胶垫的触发机构固定在震动台,模拟运输震动(频率 19Hz,振幅 0.37 毫米,时长分钟):1未加垫时:震动后压力累积 15kg,传感器有 “超量程” 报警迹象;2加垫后:累积压力 9kg,无报警,传感器读数稳定;3触发验证:在加垫状态下,液压机加压至 19kg,胶囊仍准时破裂(响应时间 0.17 秒,与未加垫一致),证明缓冲垫不影响触发灵敏度。“太好了,既防了震动累积,又没影响触发。” 老李松了口气,之前担心的 “缓冲与灵敏” 矛盾解决了。老宋总结:“0.7 毫米丁腈橡胶垫,就像给触发机构加了‘弹簧床’,震动来了能缓冲,该触发时不含糊。”
四、应急解除测试:双人密钥的 “快速响应”(1971 年 6 月 3 日时 -时)
14 时,应急解除测试启动 —— 核心是验证 “双人密钥插入→解除自毁装置” 的响应时间(≤0.19 秒),以及解除后的复位功能,确保在误触发前能快速停止自毁。测试中,小王与老宋、老李与老周两组交替测试,记录解除时间,排查 “密钥插入偏差”“同步性” 等问题,人物心理从 “担心配合不畅” 转为 “协同高效的安心”。
测试流程的 “规范制定”。团队明确应急解除的步骤:1准备:将自毁装置触发至 “预警状态”(加压至 g,胶囊微动但未破,此时自毁装置已通电,等待触发);2插入:两人分别持 A 密钥(代表团团长保管)、B 密钥(密码员保管),对准锁孔同时插入(插入深度毫米,确保接触良好);3转动:两人同时顺时针转动密钥度,听到 “咔嗒” 声即表示解除成功;4记录:小王用高速秒表(精度 0.001 秒)记录 “插入→转动→解除” 的总时间,要求≤0.19 秒(190 毫秒);5复位:解除后,检查自毁装置是否恢复初始状态,再次加压至 19kg,胶囊仍能正常破裂(确保解除功能不影响后续触发)。“步骤要同步,一人快一人慢,时间就超了。” 老宋提醒,他与小王先练了 5 次配合,熟悉彼此的动作节奏。
多组测试的 “数据记录”。两组交替测试次,记录关键数据:1小王 & 老宋组:最快 172 毫秒,最慢 188 毫秒,平均 180 毫秒;2老李 & 老周组:最快 175 毫秒,最慢 190 毫秒(刚好达标),平均 183 毫秒;3偏差分析:最慢的一次是因老李密钥插入偏慢(差毫秒),后续调整配合节奏后,均≤185 毫秒。小王还测试了 “单密钥插入” 的情况 —— 仅插入 A 密钥或 B 密钥,自毁装置无响应(符合 “双人控制” 要求),避免单人误解除。“双人配合的关键是‘眼神交流’,插入前对视一眼,同步动手。” 老周笑着说,他与老李配合多年,动作很默契。
解除后的 “复位验证”。每次解除测试后,老周都会重新加压至 19kg,验证自毁装置是否正常:119 次解除后,胶囊均能在 19kg 时破裂,响应时间 0. 秒,无异常;2检查密钥锁内部结构,无因多次插入导致的磨损(密钥齿纹完好,锁芯无卡滞);3测试解除按钮的 “锁定功能”—— 解除后若未复位,自毁装置处于 “休眠状态”,即使加压至 22kg,也不会触发,需按 “复位键” 后才能恢复。“应急解除不是‘一解了之’,还要能恢复,不然解除后设备就废了。” 老李强调,他还记录了解除后的维护流程,如每周检查密钥锁的灵活性,避免生锈。
五、调试后规范制定与批量适配(1971 年 6 月 4 日 - 6 日)
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6 月 4 日起,团队基于调试结果制定《压力触发机制调试规范》,同时开展批量适配准备 —— 规范明确阈值测试、缓冲安装、应急解除的标准流程;批量适配则确保每台密码箱的触发机制都符合 19kg 阈值、0.7 毫米缓冲垫、≤0.19 秒解除时间的要求,为后续量产做准备。过程中,团队心理从 “调试成功的轻松” 转为 “批量落地的严谨”,将测试成果转化为可复制的标准。
调试规范的 “细化与发布”。团队制定的规范涵盖三部分:1触发阈值测试:液压机加压速度(每分钟 2kg)、梯度节点(g 记录微动,19kg 确认破裂)、重复测试次数(≥3 次,误差≤0.07kg);2缓冲垫安装:丁腈橡胶垫规格(0.7mm 厚、50 S