主控芯片研发:联合高校开发 “传信专用 mCU”,集成 “频率生成、振幅调节、信号解码” 功能,替代 8 个分立芯片:
性能:运算速度较旧方案提升 50%,功耗降低 40%;
体积:芯片尺寸 5mm×5mm,仅为旧电路的 1/10;
可靠性:通过 1000 小时高温老化测试,故障率≤0.1%。
触控调节部件开发:设计 “电磁触控旋钮” 替代机械旋钮:
精度:频率调节精度 0.1Hz,振幅调节精度 0.01mm,满足精细操作需求;
寿命:连续旋转万次无磨损,远超旧旋钮(2 万次);
手感:阻尼可调节(适应不同操作员习惯),操作反馈清晰。
oLEd 显示模块集成:采用 1.5 英寸单色 oLEd 屏,优势显着:
功耗:仅为 LCd 屏的 1/3,延长续航 2 小时;
可视性:宽视角(170°),强光下仍清晰可见,适配野外环境;
功能:可显示参数、波形、故障代码,信息密度高。
应急供电模块设计:开发 “电池 + 手摇” 双供电模式:
主电池:采用 2 节 锂电池(容量 4000mAh),连续工作 8 小时;
手摇发电:集成微型发电机,转速 120 转 / 分钟时输出 5V 电压,1 分钟发电可支持紧急传信 3 次;
充电便捷:支持太阳能板、车载电源等多方式充电,适配复杂场景。
抗干扰部件优化:继承并升级抗干扰技术:
滤波:内置自适应带通滤波器,干扰抑制率达 90%;
屏蔽:主板覆铜屏蔽层,电磁干扰防护提升至 40dB;
信号:采用差分传输技术,抗共模干扰能力较旧终端提升 30%。
四、原型机试制与装配:从图纸到实体的落地
【历史影像:1977 年月,首台新型终端原型机组装现场,技术员们围坐工作台:张工固定镁合金外壳,李工焊接一体化主板,王工调试触控旋钮;装配过程中发现 “旋钮与屏幕间隙过大”,立即调整模具精度(从 0.5mm 缩至 0.2mm);原型机完成后,机身印着 “XT-77 型” 标识,屏幕亮起时,所有人自发鼓掌。档案资料:《原型机试制日志》详细记录次结构调整、8 次电路优化的过程。】
模具开发与制作:按设计图纸制作外壳、按键等模具:
外壳模具:采用压铸工艺,精度控制在 ±0.1mm,确保镁合金成型后贴合紧密;
按键模具:硅胶材质一体成型,触感柔软且耐磨,按压寿命≥10 万次;
模具测试:试生产套外壳,通过尺寸检测、跌落测试,合格率达 90%。
核心部件采购与筛选:对 mCU、oLEd 屏、电池等核心部件严格筛选:
供应商审核:选择 3 家以上国内定点厂家,对比性能、可靠性、成本;
入厂检测:每批次部件抽样 20% 开展高低温、振动测试,不合格率≤1%;
兼容性测试:确保不同厂家部件互换性良好,避免供应链风险。
主板焊接与集成:采用波峰焊替代手工焊接,提升精度与效率:
焊接工艺:温度控制在 250±5c,焊锡量均匀,虚焊率≤0.5%;
集成装配:将主板、显示屏、旋钮等部件按定位孔装配,误差≤0.2mm;
线缆优化:采用扁平排线替代传统导线,减少空间占用,提升可靠性。
初装与调试:完成原型机初装后,开展基础功能调试:
通电测试:检查电源电路、显示屏、按键是否正常工作;
参数校准:调节频率(50-100Hz)、振幅(0.1-1mm),确保精度达标;
联调测试:与现有传信设备对接,验证信号发送、接收兼容性,成功率≥98%。
结构优化与迭代:针对初装问题开展多轮优化:
间隙问题:调整外壳模具,缩小旋钮与屏幕间隙,避免粉尘进入;
手感问题:增加按键回弹力度(从 200g 增至 300g),提升操作确认感;
散热问题:在外壳增设微型散热孔,连续工作 2 小时温度≤45c。
五、性能与可靠性测试:严苛环境的全面验证
【场景重现:测试实验室里,新型终端正在接受系列严苛测试:振动测试台上,终端随 15Hz 频率震动 4 小时,屏幕显示正常;防水