5-6 月:综合场景验证与成果固化;
每个阶段末开展复盘,调整下阶段实验重点。
三、设备操作优化实验:从 “繁琐” 到 “极简” 的突破
【画面:设备优化实验台,张工演示 “两步快架法”:第一步将磁吸式拾震器直接吸附在铁轨上(10 秒),第二步按下发生器 “一键校准” 按钮(设备自动匹配频率 70Hz、振幅 0.4mm,20 秒),整个架设耗时秒,较原四步法(5 分钟)提升倍;旁边的示波器显示,自动校准的参数与手动调试一致,正确率 99.5%。】架设步骤简化实验:测试 “两步法”“四步法”:
四步法(原流程):清洁铁轨(60 秒)→固定设备(60 秒)→手动校准(120 秒)→调试信号(60 秒),平均耗时 300 秒;
两步法(优化):磁吸固定(10 秒)→一键校准(20 秒),平均耗时秒,耗时降低 90%,且操作步骤从个减至 5 个,失误率从 15% 降至 1%。
参数自动校准实验:研发 “地形自适应校准模块”,内置 “平直 - 弯道 - 岔口” 三类场景参数库,设备通过震动传感器识别地形后自动匹配参数:
手动校准:平均耗时 120 秒,参数错误率 5%;
自动校准:平均耗时秒,参数错误率 0.5%;
效率提升 5 倍,可靠性显着增强。
便携式结构优化实验:测试 “一体化设计”“分体式设计”:
分体式:发生器、解码器、拾震器分离,携带需 3 个包,组装耗时秒;
一体化:三者集成于单肩包(重量 1.8kg),开箱即可使用,组装耗时秒;
机动携带效率提升 83%,适配野战快速转移需求。
操作界面简化实验:将原个操作按钮简化为 3 个核心键(电源、校准、发送),增加 LEd 状态指示灯(红 = 故障、黄 = 待机、绿 = 正常):
新手操作:原流程需培训 1 周,错误率 20%;
优化后:培训 1 小时即可上手,错误率 3%;
基层适配性大幅提升。
实验数据验证:100 次重复测试显示,优化后设备架设平均耗时秒,参数校准耗时秒,综合操作效率较优化前提升 92%,完全满足 “架设≤3 分钟” 的实战要求。
四、指令传输流程优化实验:冗余剔除与自动化升级
【历史影像:流程优化实验现场,技术员按优化流程操作:按下 “发送” 键后,发生器自动发送指令,解码器接收后通过 LEd 绿灯闪烁确认(无需口头确认),系统自动记录传输日志(替代人工记录);秒表显示单条指令耗时 3.2 秒,较原流程(12 秒)缩短 73%;实验台账上,100 组测试的平均耗时稳定在 3-4 秒之间。】
确认环节优化实验:测试 “自动确认”“口头确认”:
口头确认:发送方询问(2 秒)→接收方回应(2 秒)→确认无误(1 秒),耗时 5 秒,嘈杂环境下误听率 10%;
自动确认:解码器接收指令后,通过 LEd 灯(绿灯闪 3 次)或蜂鸣器(3 短声)自动反馈,耗时 0.5 秒,误判率 0.1%;
确认效率提升 90%,且不受环境干扰。
日志记录自动化实验:开发 “自动日志模块”,自动记录 “指令内容、发送时间、接收状态、设备参数” 等信息,存储在内部存储器(可导出至纸质文档):
人工记录:记录 1 条指令需 2-3 秒,漏记率 5%,错记率 3%;
自动记录:实时存储,无耗时,漏记率 0%,错记率 0%;
彻底剔除人工记录的冗余耗时,且数据可追溯性更强。
指令批量传输实验:优化 “单条传输” 为 “批量传输”,支持 5 条指令连续发送(间隔 1 秒),系统自动按优先级排序:
单条传输:5 条指令耗时秒;
批量传输:5 条指令耗时 8 秒(含排序);
批量效率提升 87%,适配多指令协同调度场景。
错误处理自动化实验:设置 “自动重传 + 链路切换” 机制:
人工处理:发现错误→上报→人工重传 / 切换,耗时 10-15 秒;
自动处理:解码器检测错误后,3 秒内自动重传(最多 2 次),重传失败则自动切换备链路,总耗时≤8 秒;
错误处理效率提升 60%,减少人工干预。
综合流程验证:100 组 “紧急救援” 场景测试显示,优化后单条指令平均耗时 3.5 秒,批量 5 条指令平均耗时 8.2 秒,流程效率较优化前提升 7