【1973 年技术局限:因无自动输入设备,明码需手动通过旋钮输入,输入速度可能影响加密时间判断;技术员采取 “多人多次测试取平均” 的方式,减少人为误差。】
三、稳定性测试:72 小时的 “不间断值守”
【历史影像:实验室夜班场景(煤油灯补光),技术员裹着军大衣值守,每隔 1 小时用手电筒照亮密码机指示灯,在《运行日志》上画 “√”(正常)或 “×”(出错);密码机旁放着保温瓶和窝头,这是小时值守的 “补给”。画外音:“1973 年的晶体管设备最怕‘长时间高温’,这小时不仅测机器,更测人的耐力 —— 任何一次漏记,都可能错过关键的故障数据。”】
1. 连续运行监控
测试开始后,每小时向密码机输入固定明码 “0”(20 字符),加密后输出的密文与 “标准密文卡”(提前用大型密码机预制)比对:
前小时:加密结果完全一致,指示灯每 3 秒闪烁一次(正常工作信号),用手触摸外壳温度约 40c(晶体管正常工作温度);
24-48 小时:第小时时,一次加密输出的密文少 1 个字符,排查发现电源模块某只 100μF 电解电容(1973 年无锡无线电元件厂生产)漏液,更换后恢复正常;
48-72 小时:无任何出错,外壳温度稳定在 42c,示波器显示电路脉冲无漂移。
2. 关键部件老化观察
72 小时后拆机检查:晶体管引脚无氧化,焊点无虚焊;电阻、电容参数用万用表测量,与初始值偏差均≤10%(1973 年标准允许偏差≤15%);密码机内部布线(手工焊接的单股铜线)无松动,符合稳定性要求。
【值守日志摘录:“ 03:00 第小时,输出密文缺第字符,更换电源板电容(100μF)后重试,结果正确;08:00 第小时,一切正常,外壳温度 39c。” 日志下方有值守人 “张”“李” 的签字。】
【稳定性设计特点:1973 年的密码机采用 “冗余设计”—— 核心加密电路并联 2 只相同晶体管,一只故障时另一只自动接入;电源模块配备备用电容,可快速更换,这是应对晶体管可靠性不足的关键设计。】
四、抗干扰能力测试:模拟野外的 “朴素对抗”
【场景重现:实验室角落,技术员将一台 JZ-1 型小型电机(1972 年上海电机厂生产,模拟野外抽油机、水泵干扰)放在密码机旁 5cm 处,电机通电后发出 “嗡嗡” 声;另一名技术员用丝绸摩擦有机玻璃片(直径 10cm),靠近密码机面板 10cm 处,玻璃片与金属外壳间产生蓝色火花(静电放电)。历史录音:“电机干扰 —— 开始输入!”“静电放电 —— 注意指示灯!”】
1. 工业电机干扰测试
将电机接入 220V 市电(转速 1450 转 / 分钟),在电机运行状态下,连续输入组字符明码:
前 5 组:因电机电磁干扰,第 3 组加密出现 2 个字符错误,技术员立即将密码机金属外壳接地(连接实验室水管),接地后再测 5 组,全部正确;
用示波器观察:接地前电路脉冲波形有明显杂波,接地后杂波幅度从 0.5V 降至 0.1V,符合抗干扰要求。
2. 静电干扰测试
丝绸摩擦有机玻璃片产生静电(实测电压约 5kV,1973 年野外常见静电强度),在距离密码机 10cm 处连续放电次,每次放电时同步输入明码:
放电瞬间密码机指示灯闪烁 1-2 次,但未停机;
10 组明码加密结果均与标准密文一致,无字符错误 —— 因外壳采用 1mm 厚钢板(屏蔽效能约 40dB),有效阻挡了静电干扰。
3. 综合干扰测试
同时开启电机并进行静电放电,接地状态下输入组明码:仅 1 组出现 1 个字符错误,重新输入后正确,抗干扰合格率达 90%(设计要求≥85%),满足野外使用需求。
【干扰测试记录:“电机干扰(接地前):5 组错 1 组;接地后:5 组全对;静电放电次:全对;综合干扰组:错 1 组,重试正确。” 记录旁贴有示波器波形照片(黑白,标注 “干扰前”“干扰后”)。】
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【1973 年抗干扰局限:无现代电磁兼容测试设备,干扰强度无法精确量化,只能通过 “电机 + 摩擦静电” 等模拟手