第 8 天的 “第 370 次卡顿故障”。9 月日(第 8 天)14 时分,中班值守的小张突然发现 “第 370 次循环” 的密码旋钮转动缓慢,数据记录仪显示 “扭矩从 3.8N?m 升至 7.1N?m”,立即喊来老李:“卡顿了!扭矩超了!” 老李关掉测试台,拆开密码箱的旋钮外壳:1故障排查:用手电筒照射齿轮啮合面,发现有少量金属碎屑和灰尘(循环中测试台的金属磨损碎屑掉入),卡在第 3 组齿轮的齿槽间;2故障处理:用微型毛刷清除碎屑,用酒精棉擦拭齿轮表面(酒精浓度 71%,避免腐蚀齿轮),重新组装后,测试旋钮阻力恢复至 3.8N?m;3原因分析:测试台的 “碎屑防护垫”(0.37mm 厚)移位,导致碎屑掉入,老郑立即调整防护垫位置,并用胶带固定。“还好是碎屑,不是齿轮磨损,不然得换齿轮,耽误循环。” 老李擦了擦汗,小张重新启动循环,第 370 次顺利完成,“虚惊一场,要是夜班没发现,齿轮可能被磨坏。”
后天的 “稳定收尾”。处理完卡顿后,剩余天共完成 636 次循环(11×57≈627,加上前 7 天的 371,共 998,最后补 2 次,总 1000 次),设备状态更稳定:1参数变化:旋钮阻力缓慢升至 3.9N?m(齿轮轻微磨合)、加密成功率仍 100%、锁定确认率 100%,无二次卡顿;2人员坚持:夜班小赵后期有些疲劳,但仍按每小时复核一次数据,“多盯一眼,就少一分风险”;老周每天早上都会检查齿轮的碎屑情况,确保防护垫在位;3循环完成:10 月 5 日 8 时,第 1000 次循环的锁定确认信号亮起,小王在记录表上写下 “第 1000 次循环完成,无重大故障,仅第 370 次卡顿(已处理)”,团队自发鼓掌 ——19 天的连续作战终于结束。“1000 次,比预想的顺利,就是夜班熬人,但值了。” 老郑说,老宋则拿着完整的循环记录,“这数据够扎实,能证明设备能扛住纽约的使用。”
四、磨损评估:齿轮寿命与部件耐久性验证(1971 年月 6 日 - 8 日)
10 月 6 日起,团队对千次循环后的样品进行全面磨损评估 —— 核心是 “测量关键部件的磨损量、计算使用寿命、验证是否满足联合国驻留需求”,毕竟千次循环的最终目的是 “知道能用多久”,若磨损过快,即使完成千次也无意义。评估过程中,团队经历 “部件拆解→磨损测量→寿命计算”,每一步都透着 “对寿命达标” 的期待,老周的心理从 “循环完成的轻松” 转为 “磨损超标的担忧”,最终确认耐久性达标。
齿轮啮合面的 “精准磨损测量”。老周拆解两台循环后的样品,重点测量第 1-6 组齿轮的啮合面:1测量工具:三坐标测量仪(精度 0.0005mm),测量每个齿轮的 3 个啮合点(齿顶、齿中、齿根);2测量结果:第 3 组齿轮(卡顿故障涉及的齿轮)啮合面磨损量 0.01mm,其他齿轮磨损量 0.,均低于 “军用齿轮磨损极限 0.03mm”(1971 年标准);3磨损原因:主要是齿轮磨合产生的正常磨损,第 3 组因卡顿时有轻微硬摩擦,磨损量略高,但仍在安全范围。“0.01mm!比预期的 0.015mm 还少,说明齿轮材质够好,磨合也充分。” 老周兴奋地说,小王补充:“我们还测了齿轮的齿距,从初始 6.283mm 变为 6.282mm,变化 0.001mm,无明显变形,啮合仍顺畅。”
其他部件的 “耐久性评估”。团队还评估了非齿轮部件的磨损:1密码旋钮:旋钮内壁的防滑纹磨损量 0.005mm(初始深度 0.19mm),仍能保持防滑效果;2加密模块接线端子:插拔 1000 次后,接触电阻从初始 0.07Ω 变为 0.08Ω(≤0.1Ω,达标),无氧化或松动;3箱体锁扣:锁定 1000 次后,锁扣的闭合间隙从 0.01mm 变为 0.012mm,仍能可靠锁定。“这些部件的磨损都很小,说明整体设计耐用。” 小张说,老李补充:“我们还测试了自毁装置的触发压力,仍为 19kg,无因循环导致的压力变化,可靠性没丢。”
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使用寿命的 “计算与验证”。团队按磨损量计算使用寿命:1齿轮寿命:按千次循环磨损 0.01mm 计算,磨损至极限 0.03mm 需 3000 次循环;考虑到实际使用中可能有灰尘、干扰等因素,保守估算寿命 1900 次;2联合国驻留需求:按驻留 3 个月(90 天)、每日 3 次循环计算,共 270 次,1900 次寿命是需求的 7 倍(1900/270≈7),完全满足;3额