二、轻量化后防撬测试:5% 下降与 “达标确认”(1971 年 9 月日 9 时 -时分)
9 时,防撬测试正式开始 —— 老周先测试轻量化前样品(3.67kg),再测轻量化后样品(3.6kg),小王记录压力与变形量,老梁(结构工程师)分析抗破坏能力变化,核心验证 “轻量化后防撬性能下降是否≤5%,是否仍达标”。测试过程中,团队经历 “基准测试→轻量化测试→对比分析”,人物心理从 “担心超标” 转为 “达标踏实”,确认防撬性能在可接受范围。
轻量化前的 “基准测试”。老周操作液压千斤顶对 3.67kg 样品施加压力:140kg:箱体变形 0.37mm,撬头与接缝无明显缝隙;247.5kg:变形 0.7mm,齿轮未锁死;350kg:变形 0.97mm,“咔嗒” 一声锁死触发,压力稳定在 50kg。“基准数据和之前一致,50kg 锁死,变形 0.97mm。” 小王记录,老梁补充:“箱体应力分布均匀,接缝处是主要受力点,变形在设计范围。” 老周松了口气:“基准没问题,接下来测轻量化的,就看能不能扛住 47.5kg。”
轻量化后的 “防撬测试”。老周更换轻量化后样品(3.6kg),按同样步骤施压:140kg:变形 0.4mm(比基准多 0.03mm,属正常波动);247.5kg:变形 0.79mm(比基准多 0.09mm),齿轮未锁死,撬头无明显切入;350kg:变形 1.05mm(比基准多 0.08mm),锁死触发,压力显示 50kg,但老周发现 “箱体接缝处的形变比基准大 0.07mm”。“测抗破坏能力下降多少 —— 基准 50kg 锁死,现在看 47.5kg 时的状态。” 老梁计算:“轻量化后 47.5kg 的变形 0.79mm,基准 47.5kg 变形 0.7mm,抗破坏能力下降约 5%((0.)/0.7≈12.8%?不对,应该按‘同等变形下的压力差’算)。” 重新计算:基准 0.79mm 变形对应压力约 48.7kg,轻量化后 0.79mm 对应 47.5kg,下降 (48.)/48.7≈2.46%?不对,团队统一按 “锁死触发压力的变化” 算 —— 基准 50kg 触发,轻量化后测试显示 “47.5kg 时未锁死,50kg 仍能触发,但变形略大”,最终结合多组数据,确认抗破坏能力下降 5%(从 50kg 等效抗压力降至 47.5kg,刚好达 “下降≤5%” 的要求)。
防撬性能的 “全面验证”。除撬棍测试外,团队还补充两项防撬验证:1铁锤冲击:用 1.9kg 铁锤对轻量化后样品的边角冲击次,最大变形 0.71mm(基准 0.7mm,下降 1.4%,达标);2切割测试:角磨机切割分钟,深度 6.9mm(基准 7mm,下降 1.4%,达标)。“单项撬棍降 5%,但其他防撬项降得少,整体防撬能力仍达标。” 老周说,老梁分析原因:“轻量化主要减了散热片和缓冲棉,箱体结构没动,所以防撬下降不多 —— 之前担心减缓冲棉影响抗冲击,现在看缓冲性能没丢。” 小王记录:“轻量化后防撬测试全部达标,抗破坏能力下降 5%,在允许范围。”
三、低温性能复核:-17c下的 “保温与机械稳定”(1971 年 9 月日时 - 9 月日时)
12 时,低温性能复核启动 —— 老周将轻量化后样品与基准样品同时放入 - 17c恒温箱,老赵监测内部温度,小王小时后测试齿轮转动阻力,核心验证 “轻量化后箱体保温性能是否下降、齿轮在低温下是否仍稳定”。测试过程中,团队经历 “低温放置→温度监测→阻力测试”,人物心理从 “担心保温下降” 转为 “波动达标的安心”,确认低温性能无明显影响。
低温环境下的 “保温性能监测”。老赵通过恒温箱的温度记录仪,实时监测两台样品的内部温度:16 小时后:基准样品内部 - 17.8c(波动 0.8c),轻量化样品 - 17.9c(波动 0.9c),差异 0.1c;212 小时后:基准 - 18.2c(波动 1.2c),轻量化 - 18.3c(波动 1.3c),差异 0.1c;324 小时后:基准 - 18.7c(波动 1.7c),轻量化 - 18.9c(波动 1.9c),刚好达 “波动≤2c” 的要求,且两者差异始终≤0.2c。“保温波动只多了 0.2c,没影响!” 老赵兴奋地喊,老周凑过来看记录仪:“缓冲棉从 0.37kg 减到 0.33kg,还担心保温差了,现在看缓冲性能没丢 —— 之前选的缓冲棉是高密度的,减了点厚度,保温还在。” 老赵补充:“我们还测了箱体的导热系数,轻量化后 0.07w/(m?K),基准 0.068w/(m?K),差异很小,所以保温波动不大。”
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