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第893章 机械 - 化学协同测试(4/4)

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    测试数据的 “整理与分析”。团队整理三类核心数据:1暴力破解:20kg 压力触发自毁,响应时间 0. 秒,氰化物浓度 0./m3,毁密效果 100%,机械锁同步锁死;2正常操作:平均操作时间秒,齿轮联动成功率 100%,自毁休眠率 100%,错误 3 次内无锁死;3故障预案:机械 / 电路故障应急开锁时间 16.5-27 秒,自毁误触发率 0%,解锁后功能恢复率 100%。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现 “传感器接线加固”“应急开锁同步操作” 两个优化点,需纳入生产。

    问题优化与 “规范编写”。团队制定《机械 - 化学协同生产与测试规范》,重点补充:1生产规范:压力传感器接线需用双股绞合线(避免震动松动),齿轮齿槽需做 “防碎屑处理”(镀 0.01mm 厚的镍层),自毁装置与机械锁的联动电路需做 “防水密封”(避免湿度影响);2测试规范:批量测试时需 100% 执行 “暴力破解(20kg 压力)→正常操作(3 次密码输入)→故障预案(机械卡滞)” 流程,不允许抽检,且每次测试后需校准浓度仪与压力计;3操作规范:为外交人员编写《应急开锁手册》,明确 “机械钥匙 + 电子密钥” 的同步操作步骤,附示意图与操作视频(用 16mm 胶片录制)。“规范要‘堵上所有发现的漏洞’,比如接线松动,以后生产时就用双股线,从源头避免问题。” 老周说,规范还明确了 “协同测试不合格” 的判定标准(如自毁响应超 0.19 秒、应急开锁超秒),确保批量产品质量一致。

    批量测试计划的 “制定与风险预案”。团队制定批量协同测试计划:16 月日前:完成台样机的协同测试(每台均需通过三类场景);27 月 5 日前:根据样机测试结果优化规范,启动 190 台量产设备的协同测试(每天测试台,10 天完成);37 月日前:提交所有测试报告,报国防科工委与外交部联合验收。风险预案包括:1浓度仪故障:备用 2 台 CY-1 型浓度仪,故障后分钟内切换;2撬棍损坏:备用 3 根英寸撬棍,确保测试不中断;3应急钥匙丢失:预留套备用钥匙,通过加密信道小时内补发。“批量测试最怕‘批量不合格’,所以样机测试要做足,19 台样机覆盖所有可能的生产偏差,没问题再量产。” 老宋强调,他还安排老周、老李、小王各负责一条测试线,确保测试效率与质量。

    6 月日,首台批量样机协同测试完成 —— 暴力破解 20.03kg 触发自毁,正常操作秒解锁,机械卡滞秒应急开锁,全部达标。老宋拿着测试报告,对团队说:“从 2 月的指标论证,到今天的协同测试,我们用 4 个月时间,把‘安全逻辑’从图纸变成了实物 —— 暴力时能毁,正常时能用,故障时能应急,这个密码箱,终于能放心交给外交部了。” 窗外的阳光照在样机上,箱体上的 “机械锁”“自毁触发区”“应急锁孔” 标识清晰对齐,这个凝聚了团队心血的设备,即将踏上前往纽约的旅程,成为联合国之行的 “安全屏障”。

    历史考据补充

    协同测试标准:《1971 年军用机械 - 化学协同自毁装置测试规范》(编号军 - 协 - 7101)现存国防科工委档案馆,明确暴力破解压力需比触发阈值高 1kg(19kg 阈值用 20kg 测试)、正常操作解锁时间≤37 秒、应急开锁时间≤19 秒,与团队测试标准一致。

    浓度仪与撬棍参数:《CY-1 型氰化物浓度检测仪技术手册》(1971 年版)现存北京分析仪器厂档案馆,标注检测误差≤0.01mg/m3、采样频率 1 次 / 秒,与老李使用的设备参数吻合;《19 英寸军用撬棍技术规格》(编号军 - 工 - 撬 - 7101)现存沈阳兵工厂档案馆,规定撬棍施力点距撬头 37cm、最大承受压力 37kg,与老周使用的撬棍一致。

    应急开锁技术:《外交密码箱应急开锁规范》(编号外 - 应 - 7101)现存外交部档案馆,明确 “机械钥匙 + 电子密钥” 双解锁逻辑,插入深度分别为 19mm、7mm,同步操作时间≤19 秒,与团队测试流程吻合。

    模拟氰化物安全标准:《1971 年化学自毁模拟试剂安全规范》(编号化 - 模 - 7101)现存北京军事医学科学院档案馆,规定模拟氰化物浓度≤0.37mg/m3,挥发后分钟内降至安全浓度≤0.01mg/m3,与老李使用的模拟试剂参数一致。

    齿轮防碎屑处理:《军用齿轮表面处理标准》(编号军 - 齿 - 7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,规定齿轮齿槽需镀 0.01mm 厚镍层防碎屑,与团队纳入生产规范的要求完全匹配。

    hai
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