核心元器件的 “国产化突围”。1968 年 3 月,“67 式” 关键部件 “3AX81H” 抗低温晶体管(南京电子管厂生产)突然断供,库存仅够生产台。王师傅带着技术员连夜赶往南京,发现工厂因设备老化,晶体管 β 值合格率从 97% 降至 37%。周明远提出 “参数放宽 + 手工筛选” 方案:将 β 值合格范围从 37-67 调整为 30-70,再用万用表逐只测试,挑出适合低温环境的(-37c下 β 值下降≤19%)。连续天,工厂工人与技术人员每天筛选 1900 只晶体管,终于保证了月产台的需求。“进口零件断供时,我们就靠‘笨办法’,手工筛、手工调,只要能满足边境需求,再累也值。” 王师傅的手上,至今留着筛选晶体管时被表笔扎破的疤痕。
手工生产的 “精度提升战”。“67 式” 的跳频单元需手工焊接 370 个焊点,每个焊点误差≤0.07 毫米,初期工人因不熟练,焊点虚接导致故障率高达 33%。李敏驻厂后,设计 “焊点定位模板”(在 PCB 板上刻出焊点位置),并培训名焊工,要求每焊接个焊点就用放大镜检查一次。1969 年 1 月,焊工小张因连续焊接小时,手抖导致 3 个焊点虚接,王师傅想让他返工,陈恒却提出 “带故障测试”—— 将有虚接的设备拿到低温箱测试,发现虚接在 - 37c下会导致跳频中断,小张才意识到精度的重要性。“之前觉得差不多就行,后来才知道,边境零下几十度,一个焊点虚接,就可能让前线断了通信。” 小张后来成为厂里的 “金牌焊工”,带出的名徒弟,焊点合格率全达 97% 以上。
产能与质量的 “博弈平衡”。1969 年珍宝岛冲突后,上级要求将月产能从台提至台,王师傅想通过增加班次赶进度,陈恒却坚决反对:“月产台可以,但合格率必须保持 97%,不然发给部队是害他们。” 两人争执 3 天后,找到折中方案:分两班生产,每班配 1 名技术人员驻线,发现问题立即停工,同时将关键工序(如频率校准)由周明远团队负责,确保每台设备出厂前都经过小时低温测试。1970 年 5 月,月产首次达台,合格率 97.3%,王师傅拿着检测报告,对陈恒说:“之前我只想着赶量,现在才明白,质量才是真的进度。”
1972 年月,“67 式” 量产完成 762 台,占总目标的 39%,核心元器件国产化率从 37% 升至 97%,合格率稳定在 97% 以上 —— 五年攻坚,不仅解决了 “能不能造” 的问题,更建立了 “造得好” 的生产体系,为后续五年的量产加速铺平了道路。
三、全军装备:19 个军区的 “适配落地” 与心理博弈
1973-1975 年,“67 式” 量产进入 “全军装备阶段”,1962 台设备中的 700 台被分配至东北、西北、西南等个军区 —— 不同军区的环境差异(东北 - 37c低温、南方 67% 湿度、西北风沙),让 “67 式” 必须进行 “军区适配”;而前线战士对新设备的 “不信任”(习惯老式设备),则让技术人员与战士之间展开了一场场 “心理博弈”,最终通过实战验证,让 “67 式” 成为全军通信的 “可靠伙伴”。
东北军区的 “低温适配” 与信任建立。1973 年 1 月,首批 190 台 “67 式” 运抵东北边防,张班长所在的哨所首次测试就出了问题:-37c低温下,设备频率漂移 0.37 赫兹,通信时断时续。张班长抱怨:“还不如老设备稳定,这新家伙在零下三十多度根本不管用!” 周明远带着团队驻哨所天,在晶体管外壳裹 0.19 毫米厚的羊毛毡,调整跳频算法 r 值至 3.711(适应低温频率漂移),并现场演示:在苏军干扰下,老设备 5 分钟内中断 3 次,而改进后的 “67 式” 连续分钟通信正常。2 月的一次边境巡逻中,张班长用 “67 式” 成功传递 “发现苏军巡逻队” 的情报,避免了冲突,他才真正认可:“这‘67 式’是冷天里的‘硬通货’,比老设备靠谱多了。”
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南方军区的 “防潮改造” 与观念转变。1974 年 5 月,西南军区反馈:67% 的高湿度导致 “67 式” 引脚氧化,接触电阻从 0.07Ω 升至 0.37Ω,故障率达 19%。李敏提出 “引脚镀金 + 硅胶密封